ความผิดปกติและการแก้ไขของระบบอินเวอร์เตอร์ความถี่แปรสําหรับไดนาโมเมตรไฟฟ้า
ความบกพร่องของระบบแปรความถี่แปรปรวนของเครื่องวัดแรงส่วนใหญ่มุ่งเน้นในด้านต่างๆ เช่น การตอบสนองพลังงาน การควบคุมมอเตอร์ การระบายความร้อน และฮาร์โมนิกส์ต่อไปนี้คือเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายของแผนแก้ปัญหา.
1การตอบสนองพลังงานที่ผิดปกติ
อาการ: ความดันของบัส DC สูงเกินไปที่จะนําพลังงานไฟฟ้ากลับไปยังเครือ
สาเหตุ: ความดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ โมดูล IGBT เสียหาย หรือปฏิกิริยาตอบสนองที่แก่ตัว
การแก้ไข: ติดตั้งเครื่องปรับความตึงดูดเพื่อปรับความตึงดูดของเครือ; ทดสอบรูปคลื่นการขับเคลื่อน IGBT ด้วยออสซิลโลสโกป และเปลี่ยนโมดูลที่เสียหาย; วัดความแรงดึงดูดของตัวประกอบนิกายด้วยสะพาน.เปลี่ยนมันเมื่อมูลค่าการดึงดูดต่ํากว่า 80% ของมูลค่านามิติ
2การควบคุมมอเตอร์
อาการ: ความสับสนของทอร์คมากกว่า 5% ความสับสนของความเร็วสูง
สาเหตุ: ความไม่สมดุลของเซ็นเซอร์ ความขัดแย้งของสัญญาณโคเดอร์ ความไม่สอดคล้องของพารามิเตอร์ควบคุม
การแก้ไข: ปรับเซ็นเซอร์โดยการจัดตั้งเลเซอร์ (ความเบี่ยงเบน ≤ 0.05 มม.)จากนั้นวงจรทอร์ค" เพื่อทําให้การลดต่ํากว่า 5% และความสับสน ≤ 2%.
3. ความร้อนเกินของหน่วยพลังงาน
อาการ: อุณหภูมิ IGBT > 80 °C ความร้อนหายไป
สาเหตุ: ปริมาณอากาศของพัดลมที่ไม่เพียงพอ ความเร็วการไหลของน้ําเย็นที่ต่ํา การแห้งไขมันความร้อนซิลิโคน
การแก้ไข: สําหรับรุ่นที่เย็นด้วยอากาศ ทําความสะอาดหน้าจอกรอง, เปลี่ยนพัดลมด้วยปริมาณอากาศที่ต่ํากว่า 60% ของมูลค่าปริมาณตรวจสอบอัตราการไหล (± 10% ของค่ามาตรฐาน) และทําความสะอาดท่อ; ใช้ไขมันซิลิโคน (หนา 0.1-0.2 มม.)
4. การปนเปื้อนแบบฮาร์มอนิกที่มากเกินไป
อาการ: ปัจจัยพลังงานของเครือข่าย < 08, การบิดเบือนรูปคลื่นของแรงดัน
สาเหตุ: โทปโลยีการปรับปรุงที่เก่าแก่ ปริมาตร PWM ที่ไม่ถูกต้อง
การแก้ไข: ปรับปรุงเป็นการปรับปรุง 12 อัตรา หรือ AFE; เพิ่มความถี่ตัวนํา PWM เป็น 4-8kHz และตั้งความกว้างแบนด์เวทของลุปปัจจุบัน ≥50Hz
5. การสื่อสารไม่เข้ากัน
อาการ: ทอร์คไม่สอดคล้อง ระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง การสื่อสารถูกตัด
สาเหตุ นาฬิกาไม่ตรงกัน โปรโตคอลไม่เข้ากัน
การแก้ไข: เอนกประสงค์ IEEE 1588 การร่วมเวลา (ความเบี่ยงเบน ≤ 1μs) การรวมโปรโตคอลการสื่อสารและเขียนโปรแกรมแปลงโปรโตคอลเพื่อบรรลุการแผนที่ข้อมูล
ผู้ติดต่อ: Miss. Vicky Qi
โทร: 86-13271533630